关键词:采油工程 造价 对比分析 思路
2009-2011年是现河采油厂实现新跨越的三年。三年来,采油工程经过全厂各个部门的通力合作与协调,克服各种困难,为采油厂的“三年大调整”战略部署的顺利收官做出了自己应有的贡献,对比分析三年来的采油工程造价,为接下来采油厂“三年新调整”战略的顺利实施,有积极的指导作用。
一、“三年大调整”期间采油工程造价总体上升
三年来,采油工程总计完成8385井次,总造价14.17亿元。其中:井下作业工程完成7412井次,造价13.54亿元;试油(压裂)工程完成79井次,造价3060.18万元;测井(射孔)工程完成894井次,造价3243.96万元。井下作业工程、试油(压裂)工程总造价连年上升;测井(射孔)工程造价2009-2010年总造价上升,2011年总造价下降,制约较好。
二、井下作业工程井升价增
井下作业工程总计完成7412井次,总造价13.5483亿元。其中:2009年完成2421井次,造价3.82亿元;2010年完成2480井次,造价4.55亿元;2011年完成2511井次,造价2.17亿元。井口数、定额周期、主要材料费、劳务费等各项指标都在逐年上升。
(一)按类别分,维护、新投井次下降,上产主力工作的油水井措施和大修井井次连年增加。
(二)燃料动力费用因柴油上涨而上升。
(三)措施井工作量的增加导致运输及特车费用上升。
(四)主要材料费连年上升。
通过以上的对比分析,可以看出造成井下作业工程劳务费上升的主要因素是“三年大调整”增产稳产措施使得井口数、单井工序数、燃料动力费、运输及特车费增加。主要材料费用上升的理由是防偏磨管和接箍用量的逐年增加。三、试油工程(压裂)费用急骤增加
2009年压裂施工11口,结算值436.55万元,2010年压裂施工19口,结算值742.33万元,2011年压裂施工49口,结算值1881.13万元。2011年相比2009年井口数上升345%,费用上升331%。
压裂井口数的逐年增长,从2010年开始逐步加大实施了以压裂工艺技术为主导,小配方酸化工艺为辅的油层改造手段,取得了较好的效果,所以压裂井口数由09年的11口上升到2011年的49口井。压裂井施工现在主要由BJ公司和井下作业公司两家单位施工。
(一)BJ压裂井费用分析:
BJ公司压裂井2011年较2010年单井费用上涨26%,主要理由是:2010年BJ公司结算没有执行定额,是按2007年开发管理部、定额管理中心联合发布的文件执行,按施工规模分三个台阶计算费用。(二)井下作业公司压裂井费用分析:
2009年与2010年相比:09年平均单井39.68万元,10年80.66万元,10年较09年单井费用上涨103%,劳务费上涨57%,材料费上涨178%。2011与2010相比较而言,液量、砂量、材料用量相差不大,主要差别在材料费的单价上。
受瓜尔胶国际形势的影响,羟丙基瓜尔胶、用量上涨非常快,同期相比分别涨幅88%和57%,影响单井造价2%。截止到目前涨幅已高达545%,影响单井造价13%。针对目前这种状况,工艺技术人员正在寻找它的替代品,以缓解目前存在的难题。
由于压裂液的不断创新升级,在11年的配液中增加了两种化工原料,即水伤害处理剂和压裂液防乳化剂,影响造价9%。
通过对近三年压裂费用的分析,可以看出施工规模的大小是决定造价高低的主要因素。近几年我厂迫于原油产量的压力,采用了大型稳产、增产措施,压裂井口数、施工规模逐年增加,造成压裂费用结算超预算,难以制约。
四、测井(射孔)制约平稳
射孔费单井结算费用2009年3.6万元、2010年3.9万元、2011年3.36万元,10年较09年上涨8%,11年较10年下调16%,11年射孔费用制约较好。影响射孔费高低的主要因素有:施工工艺、弹型、射孔深度等。采用油管射孔结算比电缆射孔高出35%,采用增效弹结算比非增效弹高出57%,可见优化射孔方式是制约射孔费用的主要手段。从09年开始由于射孔费上涨较大,11年与地质所、职能科室相互交流沟通,提出了合理倡议,从定额的角度提出如何优化设计,在不影响射孔效果的前提下,即节约费用又达到增油的目的,当年就见成效,11年节约费用178万元。